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杭州钢铁集团公司转炉厂打造牢固质量链侧记

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  秋高气爽,尽管金融危机的阴云还未散尽,但庆祝新中国60华诞的洋洋喜气已弥漫在十里钢城。记者走进杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂,看到生产线依旧红红火火,员工干劲个个十足,一股扑鼻的“香”味儿更是远远袭来……

  ——顶锻完好率由去年的95.70%提高到现在的98.35%,提高2.65个百分点。

  ——低倍符合率由去年的88.3%提高到现在的90.0%,提高1.7个百分点。

  ——内部质量损失由去年的4.92元/吨降低到现在的2.78元/吨,降幅达44.5%。

  ——吨钢质量异议由去年的1.04元降低到现在的0.48元,降幅达53.8%。

  自己说自己好,总不免有王婆卖瓜的嫌疑。不过,一坛子好酒,巷子再深,香味也会飘出来。这四大技术指标涵盖了转炉钢质量的里里外外,这些创纪录的数字背后是付出的艰辛和收获的喜悦。

  转炉钢占杭钢年产量的75%以上。转炉钢的质量对杭钢产品品牌和企业形象的重要意义不言而喻。在苛刻的市场形势面前,转炉钢硬碰硬,实打实,是钢铁,就要成脊梁,一点也不含糊。

  创新赢得未来,创新赢得财富

  在短短一年多时间里,转炉人埋头苦干,执着地进行技术创新,接连取得重大突破,给转炉钢过硬的质量提供了坚实的支撑。

  “今年我们去厦门开订货会,相对以前轻松些,质量口碑比以前也好多了。现在市场比较挑剔,对我们搞质量的人来说,华山一条路,只有内部质量不断上升,质量异议不断下降,客户满意度不断提高,才有活路和出路。”转炉炼钢厂副厂长叶健松博士负责转炉钢质量工作,他说话语气平静,内心却透着刚毅。

  面对专业技术人员,外行人要搞明白N多个钢种,质量这么稳定、大幅度提升,到底葫里装的是什么灵丹妙药,要花一番功夫的。因为这里包含着许多的创新,创新不仅是汗水的结晶,更是智慧的结晶。

  45号钢的质量一直是困扰转炉钢的核心问题。1990年代初,杭钢开始开发45号钢,到2008年,产量已近百万吨,占转炉钢的近三分之一。45号钢作为杭钢的主要产品之一,由于生产装备、工艺、成本等原因,绝大部分没进行精炼处理。反映在市场上,与同行差距较大,产品只能适合制作榔头、扳手、钳子之类的五金用具,或者用来加工链轮、紧固件等对钢的纯净度要求不太高的产品,对于制造齿轮、轴等对钢的纯净度要求高的产品,显得力不从心。由于市场要求越来越高,竞争日益激烈,45号钢质量问题日益突出,成为用户投诉的焦点,其质量异议次数和赔款总额在几十种转炉钢中排行“老大”,已经严重影响了杭钢产品品牌形象,并直接导致市场占有率下滑。

  怎么办?

  技术人员心中很清楚。科学技术是第一生产力,必须要跳出旧思维,加紧创新工艺技术。一方面要利用现有装备,缩短精炼时间,才能提高精练比,进而提高产品质量;一方面必须要直面市场现实,降低消耗,才能控制成本,进而保证盈利空间。只有抓住这两大矛盾,从工艺上进行重大突破,才能解决关键问题。

  在杭州钢铁集团公司的支持下,转炉厂专门成立了45号钢技术攻关小组,对各项指标进行分类分析,向同行先进请教,到兄弟钢厂调研,查原因,找方法,不断进行摸索试验。世上无难事,只怕有心人。春华秋实,攻关组不负众望,一种高效、快捷、低成本的新型炉外处理工艺提出并实施,彻底替代了使用多年的简单的喂丝吹氩工艺,给45号钢插上了翱翔市场的翅膀。采用这种新型工艺,经过短时间通电化渣、保温,均匀了钢水温度和成分,加快了夹杂物的上浮,提高了钢水的纯净度。由于精炼处理时间明显下降,45号钢基本能够用1对1的炉机匹配模式替代原来2对1的模式组织生产,效率整整提高一倍,精炼比已从去年26%提高到目前的72%!采用这种新型工艺,整个流程吨钢花费成本约40元,而要是沿习旧制,精炼成本要高达130元。更重要的是,这种新工艺从整体上、根本上提高了45号钢的质量,意义非同一般。

  炼钢过程追求的是连续、稳定、均衡,一处有变,处处要变。为了配合这项重大变革的新工艺,保证效果不打折扣,攻关组综合考虑,系统推进,接连又从上下游多个环节、多个侧面进行了多项大胆工艺创新,形成了提高质量的立体防护网,打造出一条牢固的质量链。

  创新不但提高了质量,还带来了可观的效益。通过快速造白渣和钢水深脱氧等多项工艺优化,在保证质量的前提下钢水精炼通电时间从原先的平均30多分钟下降到目前的20分钟左右,精炼周期下降了10分钟,吨钢成本降低了18元左右。采用精炼渣循环使用工艺,不但使得“垃圾”变为宝贝,还节约了石灰原料的加入量,同时使得造白渣过程提前了7-8分钟。目前,精炼渣循环使用率已接近100%,这不但提高了精练效果,而且可以使吨钢精练成本降低15元左右。

  经过千锤百炼的钢水,要把它冷却下来,通过连铸系统变成钢坯,也是个很有技术讲究的事情。攻关组在大包和中包长水口进行“新型氩封保护浇注”,这使得钢水的二次氧化、酸溶铝损失率等大幅度减少,把引起质量问题的源头得到有效控制。试验数据也证明,酸溶铝的损失从改进前的52%降低到改进后的30%左右,这使得钢坯的质量大大提高。事实上,很多工艺的创新改进,不单针对45号钢,对各钢种都有同样的效用。“新型的中间包浸入式水口”保护浇注工艺的推广到各类精练钢种,对于稳定钢水质量,减少夹杂物含量,提高钢坯质量都起到了重要作用。

  成果如珍珠般滚滚而来。采用“连铸平台大包吹氩自动控制系统”,将精炼钢水的软吹氩时间后移到连铸工序,一方面降低了精炼周期,另一方面也确保精炼钢水的质量,使钢坯夹杂物出现次数比去年同期下降了40%左右。另一项新工艺更是引得大家喜上眉梢——采用“中包钢水连续测温”系统,一改50多年的老工艺技术,能实时掌握钢水温度变化,有效降低钢水过热度,同时根据这些变化,可以及时调整拉速、配水等流程参数,以稳定和提高钢坯质量。这项工艺的推广使用,不仅大大降低了劳动强度,减少了生产事故,而且为产品质量及事故原因分析提供了原始的检测数据,实在是令人振奋!

  管理就是生产力,管理就是守护神

  一切用数据来说话,一切用制度来说话,转炉人重新梳理了规章制度,精而有序,奖惩分明,激发了大家的聪明才智和工作热情,为新工艺、新技术的推广提供了坚强的后盾

  “我们全面梳理了规章制度,出台了很多激励措施。7月份有个车间完成指标出色,按制度,应奖励给车间主任近3000元。”转炉厂厂长储鸿文说,“不光质量稳步提高,钢铁料消耗也降得比较低。吨钢消耗由原来的1072公斤下降到现在的1065公斤,每下降1公斤就是降成本近50万元。因此我们说话算话,承诺奖励一定要兑现。白纸黑字在那写着,不光领导,每个岗位、每个员工只要干得好,都有机会获得奖励的机会。”

  如果说技术是攀登质量和效益高峰的一条腿,那么管理就是达到这个高峰的另一条腿,两条腿走路才不会摔跟头。技术创新层出不穷,要推广应用并达到实际效果,必须有配套的管理制度,并能忠实执行下去。

  面对严峻的市场形势,如何提高实物产品质量,如何提高产品盈利能力?今年初,转炉厂就展开了质量主题活动,全厂征求意见,确立了“精心炼钢,平稳浇注”的工作理念。

  根据年度目标、生产任务和工艺变化,转炉厂对很多管理制度进行了更改。光对质量和工艺的管理制度,就调整制定了12种作业指导书,制定了15个基础性规章制度。这些更改后的制度,更注重广泛性、针对性、自主性。按照生产工序的设定,从原材料管理、过程监督管理、设备管理、质量检验等方面,全方位建立了新制度、新秩序,强化全过程管理,确保产品生产过程的持续、稳定、可靠。尤其对于关键生产岗位,对直接影响产品质量的各种因素进行有效规范,目的是用精细制度保证精细操作。转炉厂有关负责人说,在制定制度时,不盲目把所有具体工作直接落实到生产班组,给予一定的自主权,当事人根据情况“两害相遇取其轻”,这种人性化的科学决策得到广大员工的认可和欢迎,员工的全局观念在生产过程也逐步得到深化。

  稳定的质量需要稳定的操作来保证,一流的质量需要一流的操作来保证。针对技术岗位不同和工作内容不同,转炉厂举办了工艺监督员质量知识和工艺规程学习班,以提高专业技术能力。同时,在全体员工中开展“查找身边的隐患”活动,尤其对关键工序、重点指标等方面加大了技术的学习指导,提倡“上标准岗,干标准活”。

  为了保证工艺规程的严格执行,转炉厂特设立了三级监督检查制度。该制度在原先两级工艺技术员巡查的基础上,在冶炼、精炼、连铸、装包等质量关键岗位新设立质量员,进行自查,发现异常情况,及时沟通、分析、整改。从今年起,转炉厂加大了质量指标的联保考核制度,形成了科级干部、专业技术管理人员、操作工人三级联保制度,月收入与质量指标完成的好坏直接挂钩。对阶段性发生的问题,及时分析原因,及时改进,确定责任,该奖的奖,该罚的罚,一切按制度来。由于质量指标的实绩,车间主任的月收入可以相差3000元以上,但大家心服口服,乐此不彼。

  各项制度的贯彻执行,使得人人心中有指标,人人肩上有担子,发挥了大家的聪明才智,提高了工作积极性,在提质量、降成本的激励作用中功不可没。据统计,今年以来,现场不规范操作比去年减少50%以上,员工的质量意识、成本意识得到显著提高。

作者:佚名 来源:杭州钢铁集团公司 发布时间:2009年09月09日
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