山东滕州盛隆煤焦化公司是一家年产80万吨焦炭的大型焦化企业。随着能源价格的不断攀升,开展节能降耗工作,发展循环经济迫在眉睫。山东省枣庄市质监局充分发挥自身技术优势,根据企业的实际需要,指导企业积极推广采用先进的节能技术,提高产品综合利用水平,帮助、指导企业走出了一条节能环保、提高经济效益的循环经济之路。
盛隆煤焦化公司为推动节能工作的开展,发展循环经济,投资2.7亿元建成了山东省第一家焦炉煤气制甲醇项目,使每年剩余的2亿余立方米的焦炉煤气由点“天灯”污染环境,转变成为年生产10万吨精甲醇,年创产值2.5亿元的新项目,焦炉煤气利用率达到100%。
为了确保甲醇生产项目配备的能源计量器具准确可靠,枣庄市质监局组织一批计量技术人员深入企业生产现场,分析企业能源计量管理中存在的问题,结合企业节能降耗的具体目标,制定了能源计量服务的具体措施。他们帮助企业建立了压力、温度计量标准,为企业提供计量检定人员培训,计量标准器具的选型、验收、建标和技术资料整理等服务。并指导企业建立和完善了计量检测体系,配齐能源计量器具,提高企业的能源计量管理水平。盛隆公司在质监计量工作人员的帮护下,实实在在地尝到“节”和“减”所带来的甜头,实现了节能减排与经济增效的双赢。
根据甲醇的生产工艺特点,甲醇合成过程中会产生驰放气。盛隆公司与相邻的柴里煤矿盛源宏达化工公司签订供气协议,将部分驰放气作为氢源供该公司用于苯加氢项目生产。为了避免双方发生计量纠纷,枣庄市质监局在该项目投产时帮助双方确定了流量计的安装位置、流量计的生产厂家、规格型号及温度、压力参数设置。仪器采购后,还派专人进行检定,并负责安装和维护管理,做到数出一家,提高能源计量的准确率。
盛隆公司生产所需的蒸汽主要由滕州盛源热电厂提供。在2008年3月份,双方贸易结算用蒸汽流量计出现异常,并向枣庄市质监局提出鉴定申请。接到申请后,该局立即组织人员深入蒸汽流量计安装现场,现场勘查了蒸汽管道、蒸汽流量计、差压变送器和二次仪表,并核查了蒸汽流量计各项参数。在充分研讨协商的基础上,质监工作人员提出了初步解决方案,确保了双方蒸汽供应贸易的正常进行。
为了确保企业大量的蒸汽冷凝液的有效利用,枣庄市质监局节能降耗服务队对盛隆公司生产中消耗的中、低压蒸汽量进行了能源测算。测算发现企业正常生产每小时消耗中、低压蒸汽量约50吨,每小时产生可回收利用的蒸汽冷凝液45吨。通过对现有设备、管道的改造和完善,可全部回收到工业循环水系统,全年可节约生产用水36万立方米。同时因冷凝液不含钙、镁离子,对循环水系统中的钙、镁离子浓度有一定的稀释作用,减少了设备管道的堵塞及腐蚀,降低了水处理成本,每年可节约循环水处理费用50余万元。
在污水零外排的生化处理综合利用方面,节能降耗计量服务队还根据国内外大型耗能企业的典型做法,建议盛隆公司对生化水系统进行了改造,将生化处理后的水先送到焦炉炉顶供消烟除尘车使用,除尘后的水自流入熄焦池进行熄焦再利用,这样就解决了补水量大于实际用水量的问题,全年可节约用水约43万立方米。