由陕西省延安市特种设备检验所(以下简称市特检所)与陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司所属的延安炼油厂(以下简称延炼厂)联合承担的大吨位循环流化床煤锅炉掺烧干气技术改造项目,已经取得明显的效益。仅延炼厂3台75吨/小时循环流化床煤锅炉,通过回收干气,节省原煤4万吨,节约资金960余万元。
延炼厂是陕西省能耗重点企业,其原油二次催化能力400万吨/每年,二次催化时低压部分全年产生干气近4万吨。干气是炼化过程中产生的尾气,由于它含有多种有毒气体,直接进入大气就会造成环境污染,所以通常都是通过火炬装置来排放。为此,延炼厂安装的3座巨型火炬常年燃烧。有人戏称,这一做法就像是往火里扔人民币。
回收干气,作为燃料再利用是节能的途径之一。2005年,延炼厂为取代20多台小锅炉,安装了3台大型循环流化床煤锅炉,由于技术原因,设备在运行中干气一直未能被再利用。这个问题不解决,在造成巨大能源浪费的同时还会污染环境。把干气掺烧到煤锅炉内,与煤共同燃烧,这样在减少原煤消耗的同时,还可改善煤锅炉整体燃烧工况,提高锅炉运行热效率。延安市特检所根据已有的技术、经验,提出了循环流化床煤锅炉掺烧干气办法。
干气是可燃气体,对这样大吨位的锅炉进行煤气掺烧技术改造,在国内也是首例,技术能否过关,这是当时企业的疑虑。对此,延安市特检所技术人员在翻阅大量资料、进行实地考察论证的同时,组织由炼化公司和延炼厂相关人员参加的论证会,进行联合技术大攻关,针对调节、控制等具体操作参数进行了细化量化,经过5个多月的努力,一套切实可行的技术方案浮出水面。
2007年7月31日,1号煤锅炉的掺烧干气准备工作基本完成。8月1日,试烧成功。10月23日、11月13日,2号、3号煤锅炉也相继实施改造,顺利投入使用。
几个月的运行,锅炉炉膛内温度梯度分布合理,工艺运行参数稳定,配套设备运转状况良好,保障了安全供气和高效运转。
成功实施技术改造后,每台锅炉折算代替节省原煤每小时达2.6吨,创造价值每天约1.6万元。经有关部门检测,改造后灰分含炭量不到2%。同时,掺烧干气后,二氧化硫排放量也大大减少。
炼化公司郭建忠副总经理在接受记者采访时感叹道:“延安特检所提出的煤锅炉掺烧干气技术,破解了困扰企业多年的技术难题,目前成效明显。”
如今,站在延炼厂的生产区,环境整洁了,空气清新了。记者在该厂热动力车间排渣区看到,由于煤被充分燃烧,排出的煤渣颜色淡而干净。
据有关专家预测,这项对大吨位煤锅炉实施的干气掺烧技术改造,若能在全国范围内推广,将产生不可估量的社会和经济效益。