山西省保德县质量技监局以节能、降耗、增效、服务为主题,充分发挥部门技术优势,找准节能降耗的突破口、着力点,帮助企业节能降耗、提质增效。
在引导和推进企业开展节能降耗活动中,保德县质量技监局突出抓好重点行业和企业节能降耗工作,以山西省保德县水泥有限公司为帮扶试点,帮助企业建立能源计量体系和能源计量管理制度,引导企业实现资源的合理利用,找准节能技术改造突破口,以降低生产成本为目的,在质量技监局与企业一年多的共同努力下,初步实现年节能增效约537万元的可喜成绩。
保德县水泥有限公司属山西省建材骨干企业,主要生产硅酸盐水泥,年生产能力30万吨,在同行业中产量最大、能耗最高,是保德县质量技监局 “十一五”规划重点帮扶企业。从2006年开始,保德县质量技监局将山西省保德县水泥有限公司作为试点单位,派出精干技术力量,在计量检定体系、计量器具配备等各个环节,协同中国建筑材料行业生产力促进中心的专家,通过数百余人次的调研和技术服务,分析企业在能源计量工作中存在的问题和薄弱环节,找准工作重点和服务企业的切入点,提供能源计量器具检定、校准和测试服务,为企业制定节能降耗具体方案,帮助企业有计划、有步骤地开展节能降耗工作。
在保德县质量技监局的帮助和支持下,截至目前,保德县水泥有限公司投入1200多万元率先采用辊压粉磨技术和变频节能技术等先进技术,进行节能降耗技术改进和设备更新。
该企业采用新型窑体保温技术和预加水小料球成球技术煅烧熟料,生料配煤量由14%降到11%,吨熟料热耗由1100大卡降到850大卡,年节约标煤约3000余吨,节能价值100余万元。采用辊压粉磨生产线代替传统的破碎技术和国内先进的变频技术,在节能降耗减排增效方面卓有成效。新型粉磨设备的应用,提高了水泥熟料质量,与传统工艺与装备相比,理论上节电25~35%,节煤30~50%。经试运行,吨水泥节电8~12度,年节电350万度,节约电费支出157.5万元,标煤4301.5吨。
他们还对窑炉的送风系统进行变频器改造,以替代传统的低效风量调节方式,不产生无效功,合理利用风机产生的风量,既节省了电能,又提高了产品质量,每年节约电力约50万度,节约电费支出22.5万元,标煤614.5吨。采用这些新技术后,该企业每年节约电力400万度,节约电费支出180万元,标煤4916吨,每吨水泥成本可降低10~15元,节能幅度30%~60%。
同时,县质量技监局指导企业对各工段、各岗位制定规章制度,进行能量消耗考核,对每个工作岗位的能源消耗数量定额管理,节能减排指标核算分解到人,节约有奖励,超出有处罚,极大地调动起企业职工节能减排的积极性。这些能源计量器具配备,虽然前期投资花费了不少资金,但是从长远来讲,为企业省下了一大笔费用。
保德县质量技监局通过以计量与节能降耗为主题,在全县范围内深入开展抓计量、促节能、增效益等服务计量宣传活动,引导企业和机关、团体各用能单位进一步加强能源计量管理,努力节能降耗,提高能源使用效益,逐步营造了全社会支持、关心计量节能事业的良好氛围。