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13个人的4M

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  13个人,平均年龄28岁,其中高级工3人,中、初级工10人,这就是陕西金鼎铸造有限公司铸铁厂熔化A班的人员、技术构成。就是这样一个小班组,近年来依靠独特的“4M”管理方法,即加强质量过程控制中对人(Man)、设备(Machine)、材料(Material)、法(Method)的管理,通过开展小改革小创造活动,已累计为公司节约上百万元的资金。

  在对人的管理中,班组坚持以人为本,通过培训制度、开展活动等形式,经常组织大家学习讨论熔化工艺、标准,以增强班组凝聚力。

  熔化车间使用的是5吨行车,行驶位置刚好位于炉体上方。以前在加料、出炉过程中,大量的浓烟、飞溅的铁豆直接烘烤着行车驾驶室,经常造成各种电气、机械元件损坏。后在车工张园的建议下,将人工操作方式改为遥控操作,对驾驶室进行了整体密封,大大降低了故障率,为此张园荣获集团公司2004年度“三八创新能手”称号。高素质的人员,保证了生产进度,2002年引进了德国OBLF公司生产的QSN750型直读式光谱分析仪,该班组员工很快就掌握了这项先进的技术,缩短了培训周期,仅此一项就节约资金10多万元。

  设备和工艺装备是保证熔化质量的必要条件。为了提高设备的使用效率,班组采用全员生产维修(TPM)方式,结合5S管理方法,要求员工上岗前完成“等一等,看一看,想一想”三个要求,确认一切无误后再动手操作。除此外,班组要求员工对设备还要进行日常的使用记录,重点对故障进行统计、分析。一次,A炉在大功率送电的情况下,频繁出现超温报警情况,经排查发现为电源柜第51支路堵塞所致。于是班组对此做了详细记录,为别的班组排除问题提供有利条件,减少了不必要的浪费。

  原材料的管理是节约熔化成本和提高熔化质量的关键。结合生产实际,班组制订了严格按工艺配料的管理措施,如严禁加入不合格的炉料和成分不明确的炉料;对球化不好的包次及时进行炉前金相检查,不合格时及时隔离,确保不合格的铸件不转出铸铁厂等。为尽可能地降低成本,班组经严密的计算和现场实验,还提出了改变生铁、回炉料、废钢的配比比例,如今,应用该配比,节约了大量的一次投入原材料成本。

  加强“法”的管理包括两个部分,一是学习先进的工艺方法,不断的创新工艺;二是优化炉前现场管理。

  炉前现场管理看起来是小事,但却是保障每道工序有序进行的重要手段。像小组成员值日制度、班前会制度、上岗制度等,简洁、明白、实用,如上岗制度规定安全劳保用品不全者不准上岗;对一些在生产过程中易出现的铸件缺陷,员工在生产前要看提示板,在操作过程中要有针对性的进行控制。

  4M管理使铸铁厂熔化A班从2002年起连续被公司评为“文明班组”、“模范班组”荣誉称号,2006年7月被全国机械工业质量管理协会评为“质量信得过班组”。
作者:杜吟 来源:中国质量新闻网 发布时间:2006年09月20日
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