近日,记者从浙江省德力西集团有限公司获悉,由该集团股份公司外贸厂生产的135K产品,连续两个季度合格率100%,合作商日本河村电器产业株式会社特意给该外贸厂颁发了奖状。
2004年7月,日本河村电器产业株式会社通知德力西集团股份公司,要求改变135K产品的验收检测方法。此前,该公司产品的合格率均在95%以上,而按新方法进行检验,合格率仅为42%。突如其来的变化,一时使员工们深感不安。
在集团的指导下,外贸厂立即成立由技术骨干组成的QC小组,对外方提出的问题进行专题分析和排查。QC小组成员由8人组成,他们从“人(人员)、机(机器)、料(加工过程)、法(检验方法)、环(实验室环境)”5个方面下手,分别进行调查、验证,终于发现了问题所在:一是在一些产品中固定剂没有起到固定作用;二是负荷座没有定位。
QC小组组长吴碧如说:“由于135K产品在运输中和进退接线螺丝时会发生振动,所以在该产品调试完毕时,要在调节螺丝上点固定剂,防止其受震后退出,引起双金角度变化。还由于安装调节螺丝的孔非常小,固定剂靠针筒注入,能否点到位,只凭操作人员的感觉,具有一定的随意性。”
经多次分析,QC小组决定借助产品外壳本身进行固定。把调节螺丝放进壳体,与壳体形成过盈配合,壳体受挤压形成螺纹,靠两者的摩擦力固定。这样产品在空气中置留后,壳体吸水膨胀,螺丝会拧得更紧,从而解决了问题。
QC小组还发现,接线螺丝退出时,负荷座未固定会发生晃动,从而导致双金角度随之变化。实施相关对策后,产品合格率提高到85%。
85%的合格率,对于德力西人来说,还是远远不够的,于是QC小组的成员们再次向难关发起了攻击。一次次的分析、试验后发现:问题还是出在双金部件的定位上,仅靠负荷座来固定双金属片仍然不够,还要减少双金属片承受的振动力。经过反复调整试验,QC小组决定修改壳体接线片处,使振动力不直接作用在双金属片上,从而减少了双金属片所受的振动力。经过试验,合格率提高到96%。
此后送交日本河村电器产业株式会社的产品,经对方检查全部符合要求。德力西集团股份公司总经理黄忠南说:“这次技术攻关,不仅解决了135K的质量问题,还带来了较好的经济效益。该难题解决后,仅调节螺丝不用固定剂这一项,公司一个月就节约了28800元。”